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單層防堵塞隔倉(cāng)篦板在水泥磨中的應(yīng)用

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單層防堵塞隔倉(cāng)篦板在水泥磨中的應(yīng)用

發(fā)布日期:2020-08-01 作者:徐懷洲,覃祖克 點(diǎn)擊:

  華潤(rùn)水泥(封開(kāi))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“封開(kāi)公司”)水泥粉磨系統(tǒng)有9 臺(tái)水泥磨,全部為輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨生產(chǎn)工藝,水泥磨有開(kāi)流工藝也有圈流工藝, 針對(duì)生產(chǎn)不同的品種,采取相應(yīng)的粉磨工藝。其中 2 號(hào)磨為圈流粉磨工藝,主要生產(chǎn)P·O42.5 水泥和P·O42.5R早強(qiáng)水泥。由于原雙層隔倉(cāng)板過(guò)料能力差, 通風(fēng)均勻性不好,出料篦板堵塞嚴(yán)重,系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量較低,水泥性能也不太理想。

  1 原磨內(nèi)結(jié)構(gòu)缺陷

  原雙層隔倉(cāng)篦板過(guò)料能力低,通風(fēng)均勻性差,通風(fēng)阻力大。由于隔倉(cāng)篦板一倉(cāng)面篦板篦縫數(shù)量少, 造成通孔率較小,且二倉(cāng)面為盲板,因此隔倉(cāng)板過(guò)料能力低,不得不加大磨尾除塵器用風(fēng)量,通過(guò)高風(fēng)速將一倉(cāng)料抽進(jìn)二倉(cāng),但風(fēng)速升高后,細(xì)度易粗。因此只能適當(dāng)加大用風(fēng)。盡管用風(fēng)量相對(duì)較大,過(guò)料能力仍偏低,一倉(cāng)存料量多,球料比小,粉磨效率低。由于用風(fēng)相對(duì)較大,因此二倉(cāng)中物料流速偏快,物料在二倉(cāng)內(nèi)停留時(shí)間短,產(chǎn)生的微細(xì)粉量少,水泥成品顆粒級(jí)配不理想,水泥性能相對(duì)較差,主要表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量相對(duì)較高,凈漿流動(dòng)度相對(duì)較小,經(jīng)時(shí)損失大。原雙層隔倉(cāng)篦板結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。

  從圖1 可明顯看出,篦板中篦縫數(shù)量少,每塊上僅有一兩條篦縫。出料篦板由于二倉(cāng)中的鋼段磨小變形,極易卡堵在篦縫中,造成實(shí)際過(guò)料面積較小, 物料主要從中心圓通過(guò),因此,磨內(nèi)通風(fēng)阻力大,磨尾負(fù)壓通常為1600 Pa左右。

原雙層隔倉(cāng)篦板結(jié)構(gòu).png

1 原雙層隔倉(cāng)篦板結(jié)構(gòu)

  2 改進(jìn)措施

  年2 月封開(kāi)公司采用防堵塞篦板技術(shù)將隔倉(cāng)板改為單層防堵塞隔倉(cāng)篦板,出料篦板也改為防堵塞篦板,使隔倉(cāng)篦板和出料篦板的過(guò)料能力適合磨機(jī)系統(tǒng),增加通風(fēng)的均勻性,降低磨內(nèi)通風(fēng)阻力。本系統(tǒng)中磨機(jī)入磨物料較 細(xì),比表面積達(dá) 160~180 m2,最大粒徑小于0.9 mm,已無(wú)使用篩分式雙層隔倉(cāng)板的必要,因此可選用單層隔倉(cāng)板。單層隔倉(cāng)板過(guò)料能力相對(duì)較弱,其過(guò)料方式主要是溢流式過(guò)料,即物料從前往后運(yùn)動(dòng)時(shí),主要是從高處往低處流動(dòng),因此一倉(cāng)填充率要略高于二倉(cāng),才能適應(yīng)圈流粉磨工藝的過(guò)料能力相對(duì)較大的要求。而一倉(cāng)填充率受磨機(jī)進(jìn)料口直徑較大的限制,其填充率不宜超過(guò)28%[1],因此如使用單層隔倉(cāng)板,磨機(jī)研磨體填充率不能超過(guò)28%,磨機(jī)系統(tǒng)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量相對(duì)低些。根據(jù)封開(kāi)公司多年水泥磨運(yùn)行實(shí)踐,磨機(jī)研磨體填充率在21%~25%時(shí),噸粉磨電耗較低,在市場(chǎng)相對(duì)飽和地區(qū),采用低填充率是較為經(jīng)濟(jì)的。原磨機(jī)系統(tǒng)中,兩個(gè)倉(cāng)的填充率較低,分別為21%和23%。因此本系統(tǒng)可適用單層防堵塞隔倉(cāng)篦板。使用單層防堵塞隔倉(cāng)篦板相對(duì)于雙層隔倉(cāng)板,其重量輕,占用磨內(nèi)空間小,通風(fēng)阻力小。為了保證篩板的使用壽命,我們選用了厚度為12 mm的不銹鋼板,采用銑削加工,篩縫寬度為6 mm,設(shè)計(jì)合適的通孔率,使其過(guò)料能力滿足300 t/h以上。不銹鋼篩板實(shí)物見(jiàn)圖2。

不銹鋼單層隔倉(cāng)板結(jié)構(gòu).png

2 不銹鋼單層隔倉(cāng)板結(jié)構(gòu)

      3 改進(jìn)后應(yīng)用情況

  改為單層隔倉(cāng)板后,將一倉(cāng)填充率初步設(shè)計(jì)為21%,二倉(cāng)填充率設(shè)為22%。運(yùn)行后系統(tǒng)產(chǎn)量只提高了5%左右,上升幅度不大,通風(fēng)阻力大幅下降。做篩余曲線分析時(shí)發(fā)現(xiàn)一倉(cāng)存料量偏多,篩余降低曲率小,說(shuō)明隔倉(cāng)板過(guò)料能力偏小,導(dǎo)致一倉(cāng)粉磨效率偏低。之后將一倉(cāng)填充率增加到23%,產(chǎn)量大幅提升,質(zhì)量也有較大改善。技改前后粉磨系統(tǒng)運(yùn)行情況見(jiàn)表1 和表2。

1 磨機(jī)改造前后運(yùn)行情況對(duì)比(生產(chǎn)P·O42.5 水泥)

 磨機(jī)改造前后運(yùn)行情況對(duì)比.png

2 改造前后水泥質(zhì)量情況對(duì)比(生產(chǎn)P·O42.5 水泥)

改造前后水泥質(zhì)量情況對(duì)比.png

  在控制同樣比表面積情況下,45 μm篩篩余增加,應(yīng)是顆粒分布變寬,微細(xì)粉含量增加,所以標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量下降,凈漿流動(dòng)度大大改善。

  1 結(jié)論

  (1) 單層防堵塞隔倉(cāng)篦板可適用于低填充率磨機(jī)。

  (2) 隔倉(cāng)板和出料篦板過(guò)料能力合適,有利于降低磨內(nèi)通風(fēng)過(guò)強(qiáng)造成的微細(xì)粉含量少對(duì)水泥性能的不利影響。

  (3) 單層隔倉(cāng)板兩倉(cāng)能力平衡可通過(guò)填充率進(jìn)行調(diào)控。

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